上海申弘閥門有限公司
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高溫防結(jié)焦閥門試驗 高溫防結(jié)焦閥門 高溫高壓防結(jié)焦閥門試驗 高溫防結(jié)焦閥門 防止結(jié)焦閥門 防結(jié)焦閥門試驗 高溫防結(jié)焦閥試驗 防結(jié)焦閥門試驗 高溫高壓防結(jié)焦閥門試驗
之前介紹JIS日標(biāo)不銹鋼截止閥標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)在介紹高溫防結(jié)焦閥門試驗介紹了高溫閥門的結(jié)構(gòu)特點和工作原理,指出了閥門采用汽封防結(jié)焦使蒸汽消耗量大以及由此產(chǎn)生的污水較多的問題。根據(jù)焦化裝置的工藝特點,提出了將高溫閥門蒸汽汽封改為富氣氣封的方案,并進(jìn)行了工藝分析和試驗。
1、高溫防結(jié)焦閥門試驗概述
某2.4Mt/a 延遲焦化裝置采用兩爐四塔工藝,正常生產(chǎn)24h 生焦。裝置上共有16 臺高溫閥門,其介質(zhì)為渣油或油氣,操作溫度約500℃,介質(zhì)容易結(jié)焦,為防止介質(zhì)結(jié)焦影響閥門開關(guān),每個閥門都有蒸汽汽封線,通過在波紋管內(nèi)外腔、閥腔和填料等部位連續(xù)注入1. 0MPa 蒸汽防止結(jié)焦。這16 臺高溫閥門總的汽封蒸汽消耗量在1. 0MPa 時約為6t /h,這些蒸汽進(jìn)入閥體后將轉(zhuǎn)化為含硫污水,不但能耗高,而且增加下游污水處理場的負(fù)荷。
2、高溫閥門
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥高溫閥門(表1) 安裝在焦化裝置焦炭塔的進(jìn)料線和油氣線上。
2.1、進(jìn)料隔斷閥
進(jìn)料隔斷閥( 圖1) 采用VELAN 球閥,其有4個汽封蒸汽注入點,即閥腔、填料箱、波紋管內(nèi)外腔。在閥門全開或全關(guān)時,閥腔、填料箱以及波紋管外腔部位注入汽封蒸汽后在球體、閥座及填料間形成了密閉的高壓空間,在球體和閥座緊密貼合時不消耗蒸汽,但隨著閥門多次開關(guān)使用,球體和閥座之間有輕微磨損,蒸汽會少量泄漏。填料是非金屬材料,密封較嚴(yán)密,其汽封管路溫度較低,泄漏量較少。閥腔和波紋管外腔的汽封管路溫度較高,泄漏量較多。波紋管內(nèi)腔注入汽封蒸汽后,在閥門全開時不能形成密閉空間,只是通過蒸汽連續(xù)不斷的進(jìn)入高溫渣油中來阻止高溫渣油串入到波紋管內(nèi)腔,從而防止波紋管內(nèi)腔結(jié)焦,使閥門開關(guān)靈活不卡塞。在閥門全關(guān)時,汽封蒸汽進(jìn)入波紋管內(nèi)腔后能在進(jìn)料隔斷閥與四通閥之間的管路形成密閉的高壓空間,實際也會有少量蒸汽泄漏。
表1 焦化高溫閥門
焦化裝置高溫閥門防結(jié)焦研究
在閥門開關(guān)過程中,閥腔和波紋管外腔的密閉空間被打破,此時會消耗大量蒸汽。為節(jié)約蒸汽消耗,在每根汽封線上都安裝有孔板。汽封蒸汽耗量主要與蒸汽壓力、蒸汽溫度和孔板孔徑有關(guān),過熱50℃的1.0MPa 蒸汽經(jīng)過3/16 in. 和1 /4 in. 孔徑孔板的流量分別為195kg /h 和340kg /h( 表2) 。每臺進(jìn)料隔斷閥的汽封蒸汽耗量為zui大約740kg /h,持續(xù)時間約30s。由于進(jìn)料隔斷閥在每個48h 生產(chǎn)周期內(nèi),在大吹汽、除焦等階段的全關(guān)期間有17.5h的時間是停用汽封蒸汽的,所以平均每臺閥門的汽封蒸汽耗量約174kg /h。
在延遲焦化裝置高溫、介質(zhì)具有磨損與腐蝕性、粘結(jié)性和溫度交變的苛刻工況條件下,焦炭塔底進(jìn)
料管線和焦炭塔頂大油氣線均通過高溫防結(jié)焦球閥來實現(xiàn)過程控制,目前該閥門大多依賴進(jìn)口。結(jié)
合延遲焦化裝置對高溫防結(jié)焦球閥的工況要求,從閥門設(shè)計、結(jié)構(gòu)特點、高溫?zé)釕B(tài)試驗、執(zhí)行機構(gòu)
選擇和工業(yè)應(yīng)用等方面進(jìn)行分析,闡述了所開發(fā)的高溫防結(jié)焦球閥能夠滿足延遲焦化裝置工況要
求,通過工業(yè)應(yīng)用驗證了產(chǎn)品的安全可靠性,可以實現(xiàn)替代進(jìn)口。
延遲焦化裝置在煉油廠中的操作條件非常惡劣,原料通常來自常減壓裝置的減壓渣油、渣油罐區(qū)的
原油、催化裝置的催化油漿、污油罐區(qū)的污油和乙烯裝置裂解焦油,通過加熱爐加熱到一定的溫度
(大約500℃)后進(jìn)入焦炭塔,在塔內(nèi)適宜的溫度、壓力條件下發(fā)生裂解、縮合、餾分等一系列化學(xué)
反應(yīng),zui終生成氣體、汽油、柴油、蠟油、循環(huán)油組分及焦炭等產(chǎn)品。在每個焦炭塔中,一般通
過8-12個關(guān)鍵閥門,來控制所輸送的蒸汽、水、油漿、烴類或者調(diào)節(jié)管線流量。由于渣油粘度大
溫度高、開關(guān)頻繁,因此需要采用高性能的閥門以保證延遲焦化裝置的穩(wěn)定運行。
中國的延遲焦化裝置已經(jīng)超過100套,并呈現(xiàn)大型化趨勢,閥門所處的工況環(huán)境不僅口徑增大,操
作溫度和操作壓力也在不斷提升。延遲焦化裝置的苛刻工況是:
1)高溫:焦炭塔底進(jìn)料管線溫度高達(dá)495-510℃,焦炭塔頂大油氣線溫度在420-460℃;在如此高溫
的條件下,閥門材料受熱膨脹,易出現(xiàn)扭矩異常加大或高溫“抱死”現(xiàn)象。
2)含焦粉或含硫介質(zhì):含焦粉介質(zhì)容易使閥門在轉(zhuǎn)動過程中造成密封面拉傷或磨損;焦炭中殘留的硫
與水結(jié)合后具有腐蝕性,閥門密封面易出現(xiàn)點腐蝕,從而影響閥門密封性能。
3)溫度交變:在生焦和除焦過程中,過程溫度會經(jīng)歷從常溫到500℃高溫的周期性變化,閥門頻繁
開關(guān),容易出現(xiàn)介質(zhì)泄漏現(xiàn)象,并可能造成引起著火,危及裝置安全。
4)渣油粘度大:由于渣油粘度非常大,容易在閥座、球體、閥軸等部位結(jié)焦或積碳,導(dǎo)致閥門動作
困難或密封失效。
焦化裝置高溫閥門防結(jié)焦研究高溫防結(jié)焦球閥的高溫?zé)釕B(tài)試驗
為確保提供在延遲焦化裝置上的高溫防結(jié)焦球閥的安全可靠性,除對高溫防結(jié)焦球閥按照
API598標(biāo)準(zhǔn)所有常規(guī)檢查后,包括殼體強度試驗和密封性能試驗之外。每一臺高溫防結(jié)焦球
閥均應(yīng)在工廠內(nèi)進(jìn)行高溫?zé)釕B(tài)試驗,通過盡可能模擬防結(jié)焦球閥的實際工況,檢驗閥門在高
溫下的開關(guān)動作、吹掃功能、涂層性能,確保閥門在延遲焦化高溫工況下的可靠性。
高溫防結(jié)焦球閥使用3年后下線維護(hù)圖片
圖3 高溫防結(jié)焦球閥使用3年后下線維護(hù)
3、工業(yè)應(yīng)用
如圖2(a)和圖3所示,上述所開發(fā)的高溫防結(jié)焦球閥通過工業(yè)實際應(yīng)用,證明其能滿足延遲焦
化裝置工況要求,產(chǎn)品安全可靠,并已經(jīng)實現(xiàn)批量生產(chǎn),在延遲焦化裝置中與國外品牌相比
具有較高的競爭力,可實現(xiàn)替代進(jìn)口。
圖1 進(jìn)料隔斷閥
表2 進(jìn)料隔斷閥汽封配置
焦化裝置高溫閥門防結(jié)焦研究
3、結(jié)語
閥門蒸汽汽封改富氣氣封后,既不會對閥門的使用造成影響,也不會對生產(chǎn)工藝造成較大影響。經(jīng)實際使用油氣隔斷閥的檢驗,效果良好,同類裝置也可以借鑒。與本文相關(guān)的產(chǎn)品有不銹鋼波紋管密封安全閥
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