日本一区二区三区中文字幕电影|成人精品一区二区三区在线|久久嫩嫩人人澡人人爽人人喊|在线天堂中文在线资源网av

資料下載首頁(yè) > 資料下載 > 火力發(fā)電廠減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案

火力發(fā)電廠減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案

提 供 商: 上海申弘閥門(mén)有限公司 資料大?。?/td> JPG
圖片類型: JPG 下載次數(shù): 225 次
資料類型: JPG 瀏覽次數(shù): 2393次
下載鏈接: 文件下載    圖片下載    
詳細(xì)介紹

火力發(fā)電廠減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案

 火力發(fā)電廠為防止過(guò)熱器系統(tǒng)管道超溫,均在過(guò)熱器系統(tǒng)上設(shè)置有減溫水調(diào)節(jié)系統(tǒng),通過(guò)調(diào)節(jié)減溫水流量的大小來(lái)控制過(guò)熱器管內(nèi)工質(zhì)的溫度。過(guò)熱器減溫水系統(tǒng)作為防止超溫主要調(diào)節(jié)手段一直被火力發(fā)電廠所采用,機(jī)組容量的增大,介質(zhì)參數(shù)的提高,相應(yīng)的對(duì)于過(guò)熱器減溫水系統(tǒng)的調(diào)節(jié)閥的要求也越來(lái)越高。皖能銅陵發(fā)電有限公司5號(hào)機(jī)組鍋爐采用一次中間再熱,單爐膛單切圓燃燒,平衡通風(fēng),露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架,全懸吊結(jié)構(gòu)塔式布置。主蒸汽參數(shù)壓力為27.9MPa,主蒸汽和再熱蒸汽溫度分別為605℃/605℃。5號(hào)鍋爐(1000MW)于2011年5月6日通過(guò)168h滿負(fù)荷試運(yùn)行,轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn),是安徽省*超超臨界1000MW機(jī)組。
本實(shí)用新型采用了多級(jí)減溫減壓結(jié)構(gòu),選用優(yōu)質(zhì)材料并進(jìn)行固化處理,有效防止了因高溫、高壓差工況下出現(xiàn)氣蝕,并設(shè)計(jì)成裝配式結(jié)構(gòu),拆卸十分方便,改進(jìn)了通流面積的設(shè)計(jì),使驅(qū)動(dòng)力矩大為降底,減少了驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的成本,該閥門(mén)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是,采用多片帶孔圓盤(pán)疊合而成的節(jié)流環(huán)和上部均流罩構(gòu)成節(jié)流件,通過(guò)閥芯的升降來(lái)改變節(jié)流環(huán)的通流截面,從而達(dá)到調(diào)節(jié)減溫水流量的目的。由于采用節(jié)流環(huán)使減溫水節(jié)流由一級(jí)降壓到多級(jí)降壓,從而降低了壓差,從根本上解決了噪聲大,氣化沖蝕的缺點(diǎn)。提高了調(diào)節(jié)精度,抗氣蝕,低噪聲,使用壽命長(zhǎng),并且能夠有效地調(diào)節(jié)和控制溫度。
鍋爐的過(guò)熱器受熱面布置在爐膛上方,采用臥式布置方式,過(guò)熱器系統(tǒng)按蒸汽流向主受熱面分為三級(jí):吊掛管和屏式過(guò)熱器、第二級(jí)過(guò)熱器、第三級(jí)過(guò)熱器。來(lái)自分離器出口的四根蒸汽管道引入二根級(jí)過(guò)熱器進(jìn)口集箱,經(jīng)由爐內(nèi)懸吊管從上到下引到爐膛出口處的第一級(jí)屏式過(guò)熱器,進(jìn)入級(jí)過(guò)熱器出口集箱。過(guò)熱蒸汽系統(tǒng)的汽溫調(diào)節(jié)采用燃料/給水比和兩級(jí)八點(diǎn)噴水減溫,在第一級(jí)過(guò)熱器和第二級(jí)過(guò)熱器、第二級(jí)過(guò)熱器和第三級(jí)過(guò)熱器之間設(shè)置二級(jí)噴水減溫并通過(guò)兩級(jí)受熱面之間的連接管道的交叉,一級(jí)受熱面外側(cè)管道的蒸汽進(jìn)入下一級(jí)受熱面的內(nèi)側(cè)管道,來(lái)補(bǔ)償煙氣側(cè)導(dǎo)致的熱偏差。

    1 火力發(fā)電廠減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)

    5號(hào)機(jī)組過(guò)熱器系統(tǒng)在鍋爐左右兩側(cè)分別布置有Ⅰ級(jí)、Ⅱ級(jí)噴水減溫裝置,每級(jí)左右布置各兩只,共計(jì)8只減溫水調(diào)節(jié)閥,每只調(diào)節(jié)閥前后各裝有一只隔離閥,過(guò)熱器噴水的總流量為6%過(guò)熱蒸汽流量。減溫水調(diào)節(jié)閥具有良好的調(diào)節(jié)性能,過(guò)熱器減溫水水源由給水泵提供,減溫水進(jìn)水壓力設(shè)計(jì)32MPa,給水溫度297℃;過(guò)熱器減溫水調(diào)節(jié)閥由美國(guó)Copes-Vulcan公司生產(chǎn),為平衡式單閥座調(diào)節(jié)閥,規(guī)格:3"(80mm),接口采用焊接式。

    2 火力發(fā)電廠減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案在運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題
    5號(hào)機(jī)組過(guò)熱器減溫水調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障是2012年3月1日,右側(cè)過(guò)熱器Ⅱ級(jí)減溫水#1調(diào)門(mén),運(yùn)行中填料函發(fā)生嚴(yán)重泄漏,調(diào)節(jié)閥進(jìn)出口隔離閥電動(dòng)裝置進(jìn)水無(wú)法進(jìn)行遠(yuǎn)操,人工現(xiàn)場(chǎng)將進(jìn)出口閥隔絕,對(duì)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行解體,更換填料函填料、金屬纏繞墊,碳環(huán)。隨后在2012年的3~5月的檢修期間對(duì)8只調(diào)節(jié)閥全部進(jìn)行解體檢查,更換填料函填料、金屬纏繞墊,碳環(huán)。

    2012年7月25日,右側(cè)過(guò)熱器Ⅰ級(jí)減溫水#1調(diào)門(mén)在運(yùn)行中發(fā)生填料函泄漏,隔絕前后隔離閥后更換填料函填料、金屬纏繞墊,碳環(huán);2012年8月2日,右側(cè)過(guò)熱器Ⅰ級(jí)減溫水#2調(diào)門(mén)和左側(cè)過(guò)熱器Ⅰ級(jí)減溫水#1調(diào)門(mén)在運(yùn)行中發(fā)生填料函泄漏,隔絕前后隔離閥后更換填料函填料、金屬纏繞墊,碳環(huán)。
    據(jù)統(tǒng)計(jì)在2012年7月~2013年5月的運(yùn)行及計(jì)劃?rùn)z修期間,檢修人員分別對(duì)8只過(guò)熱器減溫水調(diào)節(jié)閥填料函缺陷進(jìn)行處理共計(jì)47次,其中運(yùn)行中隔離處理31次;尤其是過(guò)熱器右側(cè)一、二級(jí)減溫水調(diào)門(mén)泄漏頻繁,過(guò)熱器減溫水填料函泄漏缺陷,已經(jīng)嚴(yán)重的影響了百萬(wàn)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。


    3 火力發(fā)電廠減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案原因分析
    為避免出現(xiàn)第一次發(fā)生減溫水大量泄漏故障,檢修與運(yùn)行人員加強(qiáng)了對(duì)該設(shè)備的巡檢力度,發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥填料函部位出現(xiàn)飄汽現(xiàn)象就及時(shí)通知檢修,利用機(jī)組夜間負(fù)荷較低時(shí)對(duì)泄漏的調(diào)節(jié)閥填料函進(jìn)行處理。同時(shí)對(duì)發(fā)生故障的原因進(jìn)行分析:


    原因分析1:填料的安裝、使用不當(dāng),同一臺(tái)調(diào)節(jié)閥連續(xù)出現(xiàn)兩次泄漏時(shí),懷疑是檢修人員在安裝填料時(shí)對(duì)填料環(huán)進(jìn)行切割時(shí)導(dǎo)致填料受損失效,但對(duì)填料函同樣按不切割填料環(huán)也同樣出現(xiàn)泄漏,排除因切割原因?qū)е碌男孤?;?br />  原因分析2:填料函下部的碳環(huán)損壞造成,對(duì)損壞的碳環(huán)和填料更換后還會(huì)出現(xiàn)泄漏;見(jiàn)圖4、圖5;原因分析3:閥桿彎曲,經(jīng)對(duì)泄漏次數(shù)較多的閥門(mén)閥桿解體檢查未發(fā)現(xiàn)閥桿有彎曲變形和表面損傷現(xiàn)象;
    原因分析4:填料函填料的壓緊力不夠,按照Copes-Vulcan公司提供的維護(hù)說(shuō)明,采用扭力扳手對(duì)壓緊螺栓使用規(guī)定的力矩,也同樣會(huì)出現(xiàn)泄漏;
    原因分析5:閥內(nèi)組件在加工過(guò)程中未使用專用工裝、工位器具,形成整體同軸度偏差過(guò)大或因?yàn)殚y門(mén)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)連接時(shí)不同心而造成卡澀,磨損填料現(xiàn)象,經(jīng)檢查排除因此原因?qū)е碌男孤?br />    原因分析6:調(diào)節(jié)閥內(nèi)套筒結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,直接影響閥門(mén)的使用壽命,經(jīng)對(duì)閥門(mén)解體檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)套筒上設(shè)計(jì)有兩道活塞環(huán),過(guò)熱器減溫水調(diào)節(jié)閥為套筒平衡式結(jié)構(gòu),其起平衡密封作用的密封圈為碳材質(zhì)密封圈(碳質(zhì))?;钊h(huán)作為閥門(mén)內(nèi)部工質(zhì)的密封,對(duì)填料的使用壽命影響較大,活塞環(huán)的材質(zhì)為碳質(zhì),厚度只有1mm極易碎裂,新活塞環(huán)的安裝難度大,在安裝時(shí)極易因操作不當(dāng)導(dǎo)致活塞環(huán)碎裂,活塞環(huán)的價(jià)格昂貴,且采購(gòu)周期長(zhǎng)。


4 火力發(fā)電廠減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案解決方案
(1)內(nèi)套筒密封設(shè)計(jì)改造。改造密封尺寸、密封材質(zhì)、增加密封圈擋圈、彈簧擋圈(由于原閥門(mén)設(shè)計(jì)使用的閥門(mén)籠套密封圈設(shè)計(jì)尺寸較窄、密封材料不理想、不易于裝卸,且易于斷裂而造成套筒內(nèi)壁卡澀,易造成閥門(mén)內(nèi)漏以及運(yùn)行卡澀、不順暢等故障);見(jiàn)圖7;
    (2)將原密封圈部位進(jìn)行改造,使用特殊石墨材料密封圈。(由于原內(nèi)套筒結(jié)構(gòu)限制,只能將原內(nèi)套筒上安裝密封圈的部位進(jìn)行機(jī)械加工改造,考慮到石墨密封圈的動(dòng)態(tài)密封性能不是很好,采用密封擋圈加工螺紋與內(nèi)套筒進(jìn)行連接,能使得密封圈有效地壓緊,并在密封圈擋圈后面切槽用來(lái)安裝彈簧擋圈);
    (3)復(fù)合套(導(dǎo)向套)改造。CV調(diào)節(jié)閥裝填料函底部有一個(gè)復(fù)合套(導(dǎo)向套),此套在該閥門(mén)中本應(yīng)起保護(hù)填料、抗壓等作用,由于在長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行中,它和閥桿之間的長(zhǎng)期摩擦以及長(zhǎng)期承壓,造成磨損、變薄,以致出現(xiàn)裂紋等,容易造成填料外漏,將此處材料改為金屬套。


    5 火力發(fā)電廠減溫水調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案改造后效果
 利用機(jī)組檢修時(shí)間將8只減溫水調(diào)節(jié)閥內(nèi)套筒做了技術(shù)改造,碳環(huán)更換為耐蝕高鎳鑄鐵材料,盤(pán)根,裝復(fù)后投入運(yùn)行,改造投運(yùn)后使用至今,未出現(xiàn)過(guò)熱器減溫水調(diào)節(jié)閥泄漏,運(yùn)行情況良好。本實(shí)用新型安裝在給水泵至鍋爐的管道上,當(dāng)鍋爐溫度高于上限值時(shí),由傳感器發(fā)出信號(hào),驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)接到指令開(kāi)始工作,將閥門(mén)迅速打開(kāi),液流進(jìn)入本閥門(mén),通過(guò)本裝置調(diào)節(jié)降壓,將液流供給鍋爐,當(dāng)接到正常設(shè)置溫度的信號(hào)后,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)反轉(zhuǎn),使閥門(mén)減少流量或者關(guān)閉。本實(shí)用新型內(nèi)部零件均選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼和合金材料制成,適應(yīng)溫度250~300℃,承受壓力25~32Mpa。